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丝扣管件造型出现粘膜多肉缺陷的原因简介 二维码
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丝扣管件造型出现粘膜多肉缺陷的原因简介 搬运砂型动作不能粗鲁,起模时对模样的震动不能太大,箱带不能距离型腔表面太近。 造型脱模后和合型时,加强检查,不让有残的砂型进行浇注;造型时,湿砂芯尤其是在吊砂中,插入加固物,如砂钩、固砂木片(桩片)等防止起模时被模样粘住、拉断。但在机器造型时,无法采用这种加固湿砂芯法;造型时,型砂应紧实均匀,局部紧实过度处,就会使型砂粘模;型砂韧性要好,防止起模时发生脆性断裂;模样在造型前喷脱模剂(煤油、石松子粉一黄色苔藓芽孢,燃后余烬少,价贵)、防止脱模时型砂粘模。 机器造型当湿砂芯从模样中脱出时,湿砂芯下的真空现象是使其粘模断裂的重要原因之一。因为此时的湿砂芯,犹如一个“砂活塞”从模样筒形孔腔中被拔出,而在湿砂芯下端与模样之间出现真空空间,有真空度(即大气压力与真空空间的绝对压力之差)。湿砂芯在真空度和与模样表面的黏附力作用下,就易局部断裂而残留在模样中。这种脱模真空现象,在高压造型、砂型通气性较差情况下,更为显著。 遏制脱模真空现象,防止由此而产生的粘模多肉,减小废型率的措施如下。 (1)降低起模初始速度,使外界大气有可能通过模样同砂型或同湿砂芯之间的缝隙,去填充真空空间,以减小真空度。 (2)加大模样起模斜度,不仅可缩短起模时砂型同模样间的接触时间,而且它们—旦相互分离,脱离接触后就出现大的缝隙,可使外界大气去填充真空空间,减小真空度。 (3)提高砂型通气性,多设置明的通气孔在砂型中,以有利于外界大气填充砂型或湿砂芯与模样间的真空空间,减小其真空度。 (4)采用气垫起模法和抽气起模法,作用高压造型机模板上的气垫起模装置。应用气垫起模法,可避免产生粘模多肉缺陷;显著降低高压造型机的废塱率。因为造型后,查出砂芯有断裂,亦无法修补,砂型报废。 |
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